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事故分析 | 一起220kV變壓器低壓繞組斷線故障的分

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文章來源:北京創聯匯通電氣 ????? 發布時間: 2020-11-22 14:59:30
導讀:摘要:對一起220kV干式變壓器低壓繞組斷線故障進行了分析,并提出了改進措施。1 引言干式變壓器的繞組由帶絕緣層的電磁線按一定排列規律和繞向,經繞制、整形、浸烘及套裝而成。

摘要:對一起220kV干式變壓器低壓繞組斷線故障進行了分析,并提出了改進措施。1 引言干式變壓器的繞組由帶絕緣層的電磁線按一定排列規律和繞向,經繞制、整形、浸烘及套裝而成。由于電磁線在生產和運輸過程中經常出現一定程度的質量問題,如繞組繞制過程中未堅持正確操作方法、浸烘及套裝不當、運輸過程受損傷、干式變壓器運行中繞組受潮等,致使繞組絕緣受到一定程度的損傷或絕緣老化、劣化,引起繞組各種故障的出現,導致干式變壓器帶病運行或因損壞停止運行。筆者結合現場一起220kV干式變壓器重瓦斯保護動作跳閘,進行了相關例行和診斷性試驗,準確判定了故障部位和原因,并及時進行返廠解體確認,對故障繞組進行了修復,提出了預防此類事故的綜合防范措施。2干式變壓器故障的特征干式變壓器型號為 SFSZ10-180000/220,2008 年 9月27日投入運行。2011年9月26日14時20 分,在正常運行中(系統無任何操作,負載約為額定值的1 /6),本體重瓦斯、壓力釋放閥和輕瓦斯動作。現場對干式變壓器外觀檢查,氣體繼電器內有少量氣體,本體兩個壓力釋放閥均動作,無電氣量保護動作信號,其他未發現箱體變形等異常現象。3試驗數據的初步分析為查清故障的部位及性質,分別取本體油樣、瓦斯氣樣進行色譜分析;現場對干式變壓器進行繞組直流電阻、介質損耗、鐵心絕緣電阻及短路阻抗法繞組變形等試驗項目,發現干式變壓器油中特種氣體含量異常、低壓繞組短路阻抗異常、低壓繞組三相直流電阻嚴重不平衡。3.1 關于油色譜結果的初步分析干式變壓器故障前后油、氣體相色譜分析結果如表1所示。 表1干式變壓器氣相色譜分析結果 Table 1 Chromatographicdata of transformer , p-L/L試驗日期氫氣一氧化碳二氧 化碳甲烷乙烯乙烷乙煥總烴備注2011-07-12794411 5215.971.030.429.1216.54油樣2011-09-262 0186012 4342 1754 9714536 19413 793氣樣15:002274021 30370.11194.63130.1324.1油樣2011-09-2619:006354841 322209.52448.86281.7744.6油樣由表1可以看出,故障后油中特征氣體組分明顯升高,其中乙炔的含量占總烴的主要成分,且乙炔和總烴均超出《輸變電設備狀態檢修試驗規程》規定的注意值;乙炔/乙烯、甲烷/氫氣、乙烯/乙烷三對比 值的編碼是10 2,比較26日15點和19點相繼兩次色譜數據發現,油中溶解氣體組分含量不斷增高, 且乙炔含量增長較快,結合氣體繼電器內氣樣含有可燃性氣體組分,初步判斷干式變壓器內部存在突發性 高能量電弧放電故障;而一氧化碳和二氧化碳含量變化不大,鐵心及繞組絕緣電阻等測量試驗合格,判定該故障未涉及固體絕緣,可能集中在有載調壓開關和干式變壓器繞組等部位。3.2關于短路阻抗法繞組變形測試的初步分析現場采用短路阻抗法對干式變壓器進行了繞組變形測試,測試結果如表2所示。表2干式變壓器短路阻抗試驗電壓/V試驗電流/AUkm/%相間較大相 對誤差/%高-中(3分接)388.631 24.687 70921.8470.592高-低(3分接)387.294 90.811 272 671.842 459.207中-低388.327 84.371 19447.233 475.513從表2數據可以看出,涉及低壓繞組的高-低、中-低短路阻抗值明顯增大,相對誤差嚴重超標,判斷低壓繞組可能存在故障。3.3關于繞組直流電阻不平衡的初步分析現場測量干式變壓器三側繞組的三相直流電阻,與上次例行試驗測試結果對比如表3所示。 表3干式變壓器繞組直流電阻測試結果對比目別分接位2010年4月22日例行試驗,油溫:30℃相別 分接位置、2011年9月26日故障后,油溫:30℃高壓3分接Rao/mΩRBo/mΩRCo/mΩ三相電阻不平衡率/%高壓3分接Rao/mΩRBo/mΩRCo/mΩ三相電阻不平衡率/%341.5343.5343.60.61366.8368.4368.70.52中壓76.6776.6976.760.1282.2882.3282.350.09低壓線電阻測量值Rab/mΩRbc/mΩRca/mΩ—低壓線電阻測量值Rab/mQRbc/mΩRca/mΩ—7.387.3577.3830.3511.8111.7323.51100低壓相電阻 換算值Ra/mΩRb/mΩRc/mΩ低壓相電阻 換算值Ra/mΩRb/mΩRc/mΩ—11.0911.0811.010.729 235.40511.811.7299比較表3中的數據可以發現,高、中壓兩側直流電阻縱比、橫比均在合格范圍以內,低壓繞組線電阻測量值三相不平衡率高100%,換算為相電阻后, 發現 A 相電阻 Ra為 9 235.405 mΩ,,且Rab≈Rb,Rbc≈Rc,,Rca≈Rab+Rbc,由干式變壓器低壓繞組接線圖(圖1 )可初步判斷,低壓繞組A相可能存在斷線故障。圖1 干式變壓器低壓繞組接線圖4干式變壓器故障部位的進一步確認與修復根據現場試驗情況,決定將該干式變壓器返廠進行解體檢查。返廠先先進行吊罩檢查,器身外部未發現異常。10月2日,器身脫油完畢,出罐后做進一步外部檢查,仍未發現異常。斷開干式變壓器低壓繞組串聯的電抗器和先、末端連接引線,直接測量繞組相電阻,數據為 Ra= ∞" ,Rb=5.25mΩ,Rc=5.46mΩ,可以確定低壓繞組A相存在斷線故障。10月3日,對干式變壓器繞組進行解體檢查,逐步拆除高、中壓側繞組,均未見異常。拆除中壓繞組與低壓繞組之間的圍屏時,發現A相繞組有兩層圍屏燒穿(圖2)。繼續解體發現低壓繞組A相在較好擋到第二擋之間,20到21匝出現了整匝熔斷現象,22匝的第3餅與23匝的第1 餅出現整餅熔斷現象(圖3);第22到第28匝在第 一擋到第二擋之間出現了部分導線熔斷,繞組導線 絕緣整體出現大面積碳化和游離碳的現象(圖4)。故障點確認后,對該干式變壓器低壓繞組進行了整體更換,更換了部分受損的絕緣件,修復后的干式變壓器返回變電站安裝投運后運行良好。5原因分析及改進措施5.1干式變壓器低壓繞組基本結構該干式變壓器低壓側繞組基本參數如下:容量 為60MVA ,額定電壓為10.5kV ,額定相電流為1 904.8A,匝數為50匝。導線為紙包銅扁線,三螺旋 18根并繞,其中軸向3根,輻向6根;28擋30寬墊塊;繞向為左繞。換位形式為不等距換位,繞組進行2次完全換位,共36次換位。導線為某廠2007年成品線,一匝為18根小導線并聯。基本結構如圖5所示。5.2原因分析解體可見故障起始點位于第20匝,故障發生后擴展至其他線餅。經查閱圖紙和對照實物分析,故障點處無換位等結構。在正常工作狀態下,該干式變壓器匝間電壓通常在200V左右,無論在空載還是負載狀態下,該電壓值基本不變。分析造成低壓繞組斷股的原因為,廠家低壓繞組所用電磁線存在質量問題。在A相第20匝處可能存在毛刺、絕緣破損或其他缺陷,致使該點發生股間短路,存在短路環,隨干式變壓器運行短路環電流慢慢增大,導致該處股間絕緣損壞,股間短路范圍逐步擴大,較終向下發展為匝間短路, 造成低壓繞組A相整匝發生熔斷。也就是說,低壓繞組先發生局部股間短路,隨著時間推移和負載增大,逐步擴展為匝間短路。6結束語大型干式變壓器是電力系統中的重要設備,一旦發生故障,對電力系統的安全供電影響較大。當干式變壓器遭到不同程度的損壞時,需根據現場情況進行相關試驗,根據試驗結果綜合分析,盡可能快速、準確地判別故障的性質和程度,以便及時制定修復方案,迅速恢復運行。干式變壓器制造廠家亦應采取相關技術措施,對干式變壓器附件、材料加強驗收把關,確保干式變壓器安全運行。

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